真空泵振動異常分析
真空泵作為一種提供負壓能源的設備,在煙草企業的生產過程中是相當的重要,真空泵故障將導致整個卷包車間的停產。我公司2010年二期技改項目采用三臺型號為2BE1-253的真空泵配合運行,10月分投入運行。真空泵的連接方式采用彈性聯軸器連接,該真空泵2010年10月投入運行。我公司采用艾默生的CSI-2130狀態監測分析儀進行設備的狀態監測及故障診斷,在生產過程中的設備管理起到了很好的效果。
一、故障現象
2013年4月發現真空泵聲音異常,振動異常,可以明顯的看到真空管上的壓力表晃動厲害。4月23日利用CSI2130狀態監測儀進行振動監測發現:M2H、M2V、P1H、P1V的振動值有明顯的變化,P1H、P1V的變化差值更大。P1H振動值由4月16日的2.629mm/s上升到了8.582mm/s,P1V振動值由3.395mm/s上升到了7.706mm/s。通過CSI2130的振動報警顯示,這兩個測點的振動值還處于報警的初級階段,因此我們決定繼續觀察,加強巡檢。
在5月3日再次對真空泵進行狀態監測時,發現P1H/P1V的振動值又明顯的增大了,P1H振動值為10.29 mm/s,P1V的振動值為8.077 mm/s。通過趨勢管理可以明顯的看出這兩個測點的振動變化速度極快,如下圖所示。
二、振動分析
從振動的趨勢圖可以明顯的看出,5月3日的P1H振動幅值已經超過了設定的故障值,P1V振動幅值也超過了報警值,因此針對5月3日振動測量值,對P1H、P1V測點進行頻譜分析如圖4。
從圖4、圖5可以明顯的看出P1H、P1V振動幅值最大的都是在頻率為12.39Hz時,基本與轉速頻率相同,在2-4倍轉速頻率的位置存在振動峰值。結合振動趨勢管理,真空泵聯軸器兩端出現振動的變化較大情況,初步判斷為聯軸器故障。
三、故障處理
維修工拆開真空泵的聯軸器,發現聯軸器的彈性塊磨損嚴重,部分已經斷裂成小塊,證明經過振動分析的故障診斷是正確的。之后維修工進行了彈性塊的更換,如圖6所示。
更換了聯軸器的彈性塊之后,異常聲音消失了,利用CSI2130儀器重新檢測,P1H、PIV的振動值明顯的降低了,分別為3.299mm/s和3.235mm/s,說明故障診斷及故障處理的正確性。
四、結論
企業在利用先進的狀態監測技術,例如振動分析、油液分析、溫度測量等手段進行設備運行狀態進行分析,提前預知設備的故障,做好設備的維修保養工作,說明了狀態監測的重要性。
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