振動(dòng)分析及現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀KMbalancerII分享卷煙廠儲(chǔ)柜計(jì)量系統(tǒng)的改進(jìn)實(shí)施

經(jīng)多次選型方案論證并試用,最終選用RHI9ON-OFAK1R61N-00100 倍加福低分度增量型金屬外殼旋轉(zhuǎn)編碼器替代傳統(tǒng)檢測(cè)式接近開(kāi)關(guān)。編碼器安裝在貯柜底帶的傳動(dòng)軸上,隨著底帶傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng)。編碼器旋轉(zhuǎn)1周輸出100 個(gè)脈沖,提供A1B 兩相信號(hào)輸出,特點(diǎn):0單圈信號(hào)采集個(gè)數(shù)是原系統(tǒng)的12.5 倍,按9000kg 物料總量計(jì)算,單個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)6kg( 7512.5=6 )。2通過(guò)采集A、B 相兩種信號(hào)可解決重復(fù)計(jì)數(shù)問(wèn)題。3數(shù)字量輸人模塊采集信號(hào)頻率為1次/5ms,不會(huì)出現(xiàn)漏計(jì)數(shù)。編寫(xiě)PLC 程序,重點(diǎn)解決傳動(dòng)軸反轉(zhuǎn)時(shí)的重復(fù)計(jì)數(shù)問(wèn)題。不使用高速計(jì)數(shù)模板,僅采用通用數(shù)字量輸人模塊模板即可采集編碼器輸出信號(hào)。為區(qū)分正、反轉(zhuǎn),必潰采集編碼器的A、B 相脈沖,為此需要數(shù)字量輸人模塊為編碼器提供2 個(gè)DI點(diǎn)。在PLC 程序中必須對(duì)兩列脈沖的相序進(jìn)行判斷以區(qū)分正、反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)。當(dāng)編碼器順時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí)先產(chǎn)生B 相信號(hào)再產(chǎn)生A 相信號(hào),逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí)信號(hào)產(chǎn)生則相反( 圖2)。利用該特性,當(dāng)PLC 先采集到A 相信號(hào),后采集到B 相信號(hào)時(shí),總計(jì)數(shù)加1,反之總計(jì)數(shù)減1。此方法可克服當(dāng)傳動(dòng)軸反轉(zhuǎn)時(shí),總脈沖累積數(shù)仍累加的問(wèn)題,使底帶脈沖計(jì)數(shù)更加合理、準(zhǔn)確。

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